日立挖掘機故障維修案例解說(四)
通常的原因是因為行走馬達的泄漏油回路阻力太大引起。檢查行走時兩馬達泄漏油管無油流出。進一步檢查中央回轉(zhuǎn)接頭,發(fā)現(xiàn)壓盤上的孔未與轉(zhuǎn)軸回油孔接通。因此故障原因為更換中央回轉(zhuǎn)接頭油封時壓盤的位置未放正確,行走馬達泄漏油回路被堵死,泄漏壓力大時將馬達軸頭骨架油封擠出后又破壞了浮動密封。安裝正確后故障排除43一臺日立EX200-5,突然收斗桿時發(fā)動機憋車。伸斗桿時機器聲音也不對。一般來說此故障是斗桿保持閥卡死所致。拆檢該閥無問題。懷疑油缸頭部導(dǎo)向套移位,擋住油口。因為曾經(jīng)有過其他品牌新疆挖掘機維修出此故障的先例,但日立未曾出現(xiàn)過。
拆開油缸頭部油口,果然發(fā)現(xiàn)有一個球狀物堵在油口,仔細觀看確是導(dǎo)向套。正常情況下被一個鋼絲卡環(huán)擋住,不會移動??磥硎郎舷氩坏降氖虑橐矔l(fā)生啊44一臺日立EX200-3,突然全車速度慢。EX檢查發(fā)現(xiàn)1#高速電磁閥未工作,排除了電磁閥和線路的原因后,判斷故障應(yīng)在電腦板上。
檢查電腦板,發(fā)現(xiàn)Q6功率管已燒毀,更換一個新管后,機器正常45 一臺小松PC200-6,機主反映動臂提升速度慢。經(jīng)實際操縱檢查:除動臂提升速度慢外,斗桿收回速度也慢。 動臂和斗桿油缸未發(fā)現(xiàn)下垂現(xiàn)象,其他動作正常。測試主泵壓力:提升動臂全伸出時,前泵壓力3﹒2Mpa,后泵壓力32 Mpa;斗桿全收回時,前泵壓力32 Mpa,后泵壓力3﹒3Mpa。此時測試的作業(yè)工況為雙泵合流,據(jù)此可判斷動臂提升和斗桿收回時雙泵未合流。對照液壓原理圖:雙泵合流與否由各動作組合及工況選擇的電信號傳送給電腦,再由電腦發(fā)出信號控制泵合流—分流電磁閥動作,控制主泵合分流。首先檢查動臂提升和斗桿收回的壓力傳感器,各傳感器正常。再檢查雙泵為合流工況如動臂提升時合流—分流電磁閥的出口壓力,此時出口無壓力。說明可能是電腦發(fā)出的信號異常;也可能電磁閥本身有問題。用萬用表測試電腦來的信號。用200V直流檔測試雙泵合流時動臂提升時的對地電壓值24﹒6V, 雙泵分流時動臂提升時的對地電壓值0V,屬正常。
分解電磁閥,發(fā)現(xiàn)閥針已彎曲并卡死在閥體內(nèi),始終處于分流位置。更換后正常。46日立機:1:日立EX系列的機器比較容易損壞的是PVC板,通常出現(xiàn)的故障是動作緩慢,需要測量PVC板上的D2101場管,測量DR-03模塊。測量液壓泵電磁閥阻值,一般16歐左右。在測量電磁閥有一股線單根對地是24V,若無此電壓查繼電器,駕駛倉椅子背后第三個吧2:日立機還有一個故障是動作緩慢無力,經(jīng)檢查是27V穩(wěn)壓管邊上的十歐限流電阻損壞了,更換后工作不到一小時又損壞了。這個時候一般出現(xiàn)故障的癥結(jié)所在是液壓泵上的角度傳感器已經(jīng)損壞,更換即可
3:日立EX機出現(xiàn)無法關(guān)機,基本上是線路二級管損壞4:日立EX機出現(xiàn)油門馬達行程過小無法進行有效調(diào)整,更換油門總成內(nèi)部的橡膠齒輪即可
5:日立ZX機比較容易損壞的是電腦板,一般表現(xiàn)的故障是動作緩慢,跟油門加不起來,容易損壞的控制管是J449 跟J380 D1594等等,還有回轉(zhuǎn)馬達上的壓力傳感器也比較容易損壞,出現(xiàn)的癥狀是自動油門不正