挖掘機(jī)液壓系統(tǒng)維修詳細(xì)說明(二)
二、液壓馬達(dá)回轉(zhuǎn)無力液壓馬達(dá)是執(zhí)行機(jī)構(gòu),設(shè)在液壓傳動的末端,是把液壓能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能,使平臺回轉(zhuǎn)。此馬達(dá)采用軸向柱塞點(diǎn)接觸中轉(zhuǎn)速的液壓馬達(dá)。
1、 現(xiàn)象工作時平臺轉(zhuǎn)動速度低于6r/min
2、 原因分析液壓馬達(dá)與軸向柱塞泵的結(jié)構(gòu)與工作原理基本相同。軸向柱塞泵是通過吸油和壓油產(chǎn)生動力,即把機(jī)械能轉(zhuǎn)換為液體壓力能。而液壓馬達(dá)進(jìn)入的是高壓力油,排出去的是低壓力油,即將液體壓力能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能。由此看來液壓馬達(dá)實(shí)質(zhì)上相當(dāng)于多個單缸柱塞油缸的組合,即把多個單向油缸周向均布,柱塞的外端頂在斜盤。當(dāng)油泵向油缸提供壓力油時,柱塞在壓力油的作用下伸出,并在斜盤上下滑,于是產(chǎn)生了一個轉(zhuǎn)矩,油泵連續(xù)不斷地向液壓馬達(dá)提供壓力油,液壓馬達(dá)就連續(xù)不斷的轉(zhuǎn)動,并通過齒輪傳動箱使最終驅(qū)動齒輪與車架固定的內(nèi)齒圈嚙合而帶動平臺旋轉(zhuǎn)。由上可知,液壓馬達(dá)的構(gòu)造與工作原理與前述液壓油缸的工作原理基本相同,如果液壓馬達(dá)出現(xiàn)轉(zhuǎn)動速度緩慢的故障時,其分析、診斷與排除的方法與工作裝置的液壓油缸和軸向柱塞泵相類似,故在此不再贅述。分析、診斷與排除液壓馬達(dá)故障時請參看前述內(nèi)容。
三、液壓馬達(dá)“爬行”1、現(xiàn)象平臺轉(zhuǎn)動時出現(xiàn)忽停忽動,即轉(zhuǎn)動不連續(xù)。速度緩慢,力量不足等現(xiàn)象。 2、原因分析液壓馬達(dá)是一個能量轉(zhuǎn)換裝置,即輸入液體壓力能轉(zhuǎn)換機(jī)械能輸出,若不考慮壓馬達(dá)本身效率時,應(yīng)該是能量的輸入等于輸出。由此看來,液壓馬達(dá)轉(zhuǎn)動無力必然是輸入液壓馬達(dá)的能量減少,當(dāng)能量難以克服平臺轉(zhuǎn)動阻力時,就出現(xiàn)了停轉(zhuǎn)。根據(jù)液壓傳動原理可知,液壓馬達(dá)這是靠液體壓力來轉(zhuǎn)動的。液壓馬達(dá)在操縱閥接通壓力油路的情況下停轉(zhuǎn),必然是因輸入液壓馬達(dá)柱塞油缸的油液工作壓力不足以克服平臺運(yùn)轉(zhuǎn)阻力而停轉(zhuǎn)。待積蓄的能量足夠克服阻力時,液壓馬達(dá)使克服阻力而沖跳轉(zhuǎn)動,系統(tǒng)內(nèi)的油液壓力又陡降,馬達(dá)又停頓,這樣反復(fù)下去形成平臺“爬行”,或者是阻止液壓馬達(dá)轉(zhuǎn)動的阻力過大導(dǎo)致“爬行”。至于能引起輸入液壓油液的流量減少和工作壓力減少,請參看大臂油缸舉升緩慢的原因分析與診斷??傊簤厚R達(dá)“爬行”使系統(tǒng)內(nèi)油液壓力不穩(wěn)定,油液壓力不穩(wěn)定多數(shù)是因系統(tǒng)內(nèi)有空氣所致,系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)入空氣的原因與第一部分相同。液壓馬達(dá)轉(zhuǎn)動阻力過大的原因?qū)е埋R達(dá)的本身機(jī)械效率低。如柱塞與配合磨擦副阻力過大,斜盤與柱塞磨擦阻力過大、軸承不良引起磨擦阻力過大,或者是傳動箱機(jī)械傳動效率低。或者是平臺的轉(zhuǎn)盤機(jī)械擦阻力過大所致。
3、診斷與排除如果液壓工作裝置的油缸也有“爬行”的現(xiàn)象,其故障在液壓系統(tǒng)的總油路部分,應(yīng)按第一部分大臂油缸舉升緩慢所述的診斷方法進(jìn)行診斷,重點(diǎn)檢查氣穴,查明原因后并對癥排除。如果工作裝置的大臂液壓油缸工作正常,液壓馬達(dá)出現(xiàn)“爬行”的故障應(yīng)在液壓馬達(dá)和傳動的末端,即機(jī)械傳動箱和平臺轉(zhuǎn)盤部分。(1)對液壓馬達(dá)安全閥的檢查 試調(diào)液壓馬達(dá)操縱閥下部的安全閥。將安全閥螺帽擰下,用內(nèi)六方扳手旋轉(zhuǎn)調(diào)整螺塞,每轉(zhuǎn)動一圈改變壓力2.345MPa。因此壓力表測試應(yīng)為9.8MPa。若低于9.8MPa,說明“爬行”故障多是由液壓馬達(dá)的設(shè)定壓力過低所致。
(2)檢查液壓馬達(dá)和機(jī)械傳動部分 如果測試液壓馬達(dá)安全閥調(diào)定壓力為9.8MPs,說明“爬行”是液壓馬達(dá)至回轉(zhuǎn)平臺部分機(jī)械磨擦阻力過大。用手摸液壓馬達(dá)外殼,若有燙手感覺,說明液壓馬達(dá)磨擦力過大,證明它是引起“爬行”的故障原因,應(yīng)予以排除。如果液壓馬達(dá)溫度正常,可再用手模傳動箱和轉(zhuǎn)盤等處溫度狀況,或者觀察潤滑情況。如果手感有溫度較高的部位,且潤滑也很差,表明多數(shù)是“爬行”故障原因所在,即磨擦阻力過大,應(yīng)予以排除。
四、支腳自動沉降 1、現(xiàn)象新疆挖掘機(jī)維修不工作時,將支腿收起后,支腿在自重的作用下又逐漸下落。2、原因分析由構(gòu)造和工作原理可知,為了確保支腿的支撐作用,防止挖掘機(jī)在作業(yè)狀態(tài)下喪失穩(wěn)定性的危險,故支腿上沒有閉鎖裝置(液控單向閥)。當(dāng)操縱閥的滑閥處在中間位置時,除了操縱閥本身將支腿油缸前后腔的油路封閉外,還由于支腿單向閥內(nèi)彈簧的作用,圓錐活塞緊壓閥套,使油缸兩腔被嚴(yán)格封死,于是起了雙重的支腿油缸兩腔油路封閉作用。如果因活塞密封元件磨損或損壞、油缸蓋密封損壞以及閉鎖裝置的單向閥關(guān)閉不嚴(yán)等,均會使支腿油缸兩腔互相竄油,導(dǎo)致支腿自動下降。
(1)油缸蓋及活塞密封元件損壞 活塞密封元件損壞是由于裝配時被缸口部位加工的切槽刮傷,或使用時間過久磨損,造成徑向壓縮變形而喪失密封性引起泄漏。(2)閉鎖裝置閉鎖不嚴(yán) 由于使用中混入油內(nèi)的機(jī)械雜質(zhì),或加工時殘留在閉鎖裝置內(nèi)的機(jī)械雜質(zhì)未清除干凈,造成閉鎖裝置的閥芯卡死在打開的位置;或者機(jī)械雜質(zhì)粘留在單向閥閥座處,使單向關(guān)閉不嚴(yán),同時還會加速活塞磨損,使閉鎖裝置閉鎖不嚴(yán)。此處,彈簧疲勞彈力減小也會引起單向閥關(guān)閉不嚴(yán)而影響閉鎖裝置閉鎖。 3、診斷與排除診斷時,應(yīng)根據(jù)上述分析出的原因,進(jìn)行拆檢診斷,并進(jìn)行對癥排除。